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    位移传感器的常见故障
    2019-05-05 信息编号:906737 收藏
某电厂原装机容量为6×200MW,经过几年来的增容改造,现总
装机容量已达到了1320MW。从1999年10月开始,该电厂利用大
修,先后对6台汽轮机的低压透平油调速系统进行了彻底的 DEH 系
统改造。这6台汽轮机的 DEH系统全部采用某控制工程有限公司生
产的 DEH ⅢA型系统,2个高压主汽门、2个中压主汽门和8个调
速汽门都分别由单独的高压抗燃油油动机控制。
汽轮机调速系统改造后,转速控制和负荷控制的精度都大大提
高,充分体现出了机组启动平稳、控制精度高的优点。同时,在运行
中也暴露出一些异常问题,其中调速汽门的位移传感器故障较为典
型。汽轮机每个主汽门配一只位移传感器,每个调速汽门配两只位移
传感器,系统以反馈值高的传感器为控制对象进行调节。主汽门在挂
闸后保持全开,无调节作用,其位移传感器只在做阀门活动试验时才
动作。调速汽门根据转速调节和负荷控制的要求而经常开关,其位移
传感器也随调门的开关而不停动作,故容易损坏。当一只传感器损坏
将其拆除后,另一只可以正常工作,不影响机组的负荷调节;若两只
都损坏,则必须在线更换,以保证对调门的控制。下面针对一些由于
位移传感器故障产生的典型现象进行剖析,进而找出相应的解决办法。
(1)故障现象与分析。
1)现象一。自2000年3月27日开始,3号机2号中压调门反
复出现间歇性小幅剧烈晃动,调门指令为110%且不变化,反馈值
在86~95mm之间变化,就地调门和 EH 油管路晃动剧烈。严重时,
曾出现过位移传感器信号线连接插头因振动过大而脱落的现象。
原因分析:调门的位移传感器故障,引起反馈信号失真;伺服阀
指令控制线松动,造成伺服阀所接受的 DEH控制指令信号变异。
检查和处理:检查伺服阀指令控制线时,发现接线有松动现象,
409紧固后晃动现象消失;检查位移传感器时,发现反馈线插头脱落,重
新安装紧固后晃动现象消失。后来更换为无插头的一体化传感器,避
免了此类故障的发生。
2)现象二。在2000年11月~2001年2月期间,6号机2号高压
调门反复出现间歇剧烈晃动的现象。起初,通过采取单、多阀切换和
小量调整负荷的方法可避免调门晃动,但此方法无规律可言,仍不能
彻底消除该现象。2001年2月2号出现的一次晃动最为严重 (当时
机组带180MW 运行),并且导致了负荷在160~200MW 之间大幅波
动,2号高压调门跳动幅度达20%;稳定15min后又出现剧烈晃动,
负荷在130~190MW之间大幅波动,2号高压调门在50%~100%之间
跳动。其间,2号轴振由116μm突变到160μm,轴向位移在一0.1~
一0.3mm之间摆动。整个过程中,2号高压调门指令一直为100%。
原因分析:2号高压调门晃动时,其1号位移传感器反馈信号有
突增现象,引起 VCC卡的 DEH指令值 (A值)远低于高选后的调门
反馈值 (P值),从而导致调门突关引起负荷降低。负荷突降后,在
功率回路的作用下又开大其他高压调门来维持目标负荷,因此又出现
了负荷突增的现象。另外,高压调门重叠度的设置较大,1号、2号
高压调门在180MW 时仍未全开,造成调门的调整稳定性差,从而也
加剧了阀门的晃动幅度。
处理:增加两只位移传感器的频率差 (由50Hz增至100Hz),减
小两只传感器共振的可能性;拆除1号位移传感器,晃动现象消失;
改变高压调门的重叠度,1号、2号调门开至 75%时 3号调门开始
开,3号调门开至50%时4号调门开始开。
3)现象三。2003年3月18号2号机组负荷突变,DEH 画面显
示2号高压调门全开,调门后压力由12.3MPa降至9.2MPa。
原因分析:经过分析历史数据,看出当时 LVDT1反馈值突然增
大,使系统认为2号高压调门开度过大,从而发出关闭指令。由于
LVDT1已经损坏,调门虽然已关闭,该反馈值仍为最大,显示为全
开。可见,负荷突降是由于 LVDT1损坏造成的。
处理:由于 LVDT2在此之前已经损坏,两路传感器都失灵后,
必须进行在线更换,以保证正常的负荷控制。
410(2)位移传感器的在线更换。按照供货厂商提供的更换方法,必
须多次全开全关调门,以调整阀门控制卡 (VCC卡)的零位和满度。
采用此方法,势必给机组的负荷带来大幅度的突变,严重威胁机组的
安全运行。在实践中,通过多次试验,总结出了一套行之有效的方
法,采用该方法不会对机组的负荷产生扰动。在线更换位移传感器的
方法简述如下:
1)机组退出协调运行方式。因为在协调方式下,CCS将 DEH的4
个高压调门作为一个执行机构对待,人为改变某一个高压调门的开度
会使系统误认为调门动作,进而使其他调门跟着动作,造成负荷波动。
2)DEH投入功率回路,手动打开该调门的泄荷阀 (该调门的位
移传感器故障),该调门的油动机失去油压而自动关闭,调门不会随
伺服阀指令的变化而动作。
3)将新传感器接在 VCC卡的端子板上,应该注意的是,在接线
时按照3 2 1的顺序接,拆线时按照1 2 3的顺序拆,否则会产
生虚假阀位 (开度显示为最大),若未退出协调方式,会对调节系统
产生很大的扰动。
4)人为移动传感器的铁心,模拟调门的全行程开关 (如高压调
门行程为40mm),参照伺服系统调试图调整 VCC卡的零位和满度为
0~4V。
5)调整完毕后,将传感器安装在调门上,人为给调门发关闭指
令0%,再手动关闭调门的泄荷阀,保证调门不会突开;人为给调门
发开度指令,每次增加3%,使调门逐渐开启,指令加到50%时,调
整 VCC卡的偏置,使 A一P的差值符合要求即可。
该方法在该厂的6台机组上多次成功应用,及时消除了缺陷,满
足了机组负荷调整的要求,保证了机组的出力。
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